8月4日调度晨会后,煤制油分公司几名党员技术骨干,通过优化净化装置一、三系列CO2压缩机阀门的方法,降低了高压蒸汽消耗,每小时可节约蒸汽25至40吨,年可节约成本2000余万元。
8月4日调度晨会后,煤制油分公司几名党员技术骨干,通过优化净化装置一、三系列CO2压缩机阀门的方法,降低了高压蒸汽消耗,每小时可节约蒸汽25至40吨,年可节约成本2000余万元。
无独有偶,同一天,分公司合成气压缩机历经一周的抢修顺利开车,现场坚守100多小时的煤制油人,用关键时刻的担当,交上一份优异答卷。
这是该分公司党史学习教育学习力转化为行动力的有力佐证。自党史学习教育开展以来,分公司把党史学习教育融入日常、落在实处,同总结经验、观照现实、推动工作结合起来,让党史学习教育成果切实转化为实际行动,为企业发展凝聚起强大精神力量。
精细管理 以行践知
分公司净化4个系列CO2压缩机是将低温甲醇洗装置脱除的CO2压缩后,作为惰性气送至气化装置回用。长期以来,一、三系列CO2压缩机防喘振阀始终未能实现阀门全关,致使汽轮机效率降低,高压蒸汽消耗增加,并在阀门关闭到5%至7%时就开始不规律波动,造成压缩机转速波动,存在跳车风险。
为此,分公司领导高度重视,大胆决策,从管理上要效益,另辟蹊径通过优化操作达到压缩机防喘振阀全关、降低高压蒸汽消耗目的。
8月4日,在经过3次集中会审、确定方案后,分公司顺利完成一、三系列CO2压缩机防喘振阀的全关,提升了CO2压缩机汽轮机效率,降低了高压蒸汽消耗。
通过此次优化操作,分公司每小时可节约蒸汽25至40吨,年节约成本约2000万元。后续还计划通过改造CO2压缩机出口放空管线,进一步优化出口压力控制。
青山座座皆巍峨,壮心上下勇求索。今年以来,分公司大力开展精细化管理,在节能降耗、优化装置运行上狠下功夫。建立气化炉技术指标模型,尾气转化单元一次投料试车成功,合成废水升级改造项目指标持续向好,各项能耗指标达到历史最优值。开展降本增效项目55项,创效2.86亿元。
实干担当 消缺提效
“11时5分,甲醇装置合格甲醇已正常采出。”随着调度信息平台的这则消息,分公司历时9天的甲醇压缩机抢修工作顺利结束。
7月28日晚,气化二厂甲醇合成工段中控操作人员在监控画面时,突然发现合成进气量从29万方下降到26万方,并且负荷无法提高,于是当即向上级汇报,经过紧张决策后,初步判断可能是合成气高压缸密封圈破损窜气所致。
为保障装置尽快恢复生产,分公司倒排检修项目,压缩检修周期,决定立即开展抢修工作。
当40多人合力提前8个小时完成机组停机工作,进入机组拆检环节时,却发现拆检情况不容乐观,原定方案必须全部推翻。最终,经过紧急商议,决定将压缩机转子返厂维修,原定的12项检修项目也扩展到了19项,甲醇合成压缩机深度检修拉开了帷幕。
分公司党员带头、各级技术人员连轴转,党员突击队24小时不间断盯紧抢修工作各个环节。
为提高检修效率,确保检修质量,气化二厂一方面加强与生产厂家的技术沟通,保证电气、仪表等的检修进度。另一方面,加大安全检修监控力度,严格规范检修期间的票证管理,确保检修现场工艺交出、能量隔离到位,风险辨识、安全措施落实到位,检查监护人履职履责到位,保证各项检修工作高质量稳定进行。经过一周的抢修,在大家的通力配合下,气化二厂历经30小时完成了回装工作,一次启机成功。
质胜于华,行胜于言。分公司将持续从党史学习教育中汲取前进力量,在优化装置运行中提升管理水平,在深化企业改革中提升发展效益,在点滴行动中体现创新、奉献、实干、争先的煤制油精神,在建设世界一流煤化企业的征程上再创佳绩。