近日,国家能源集团宁夏煤制油分公司12套空分装置于全部实现隐屏操作,平均每4小时操作1次,最长的可达到13小时无报警无操作,大大降低了操作人员劳动强度,每套空分可节省1名劳动力,空分装置初步达到长周期稳定经济运行。
近日,国家能源集团宁夏煤制油分公司12套空分装置于全部实现隐屏操作,平均每4小时操作1次,最长的可达到13小时无报警无操作,大大降低了操作人员劳动强度,每套空分可节省1名劳动力,空分装置初步达到长周期稳定经济运行。
化工产品的生产是按一定的生产路线和流程进行的,一旦工艺路线确定之后,如何在生产过程中保持良好的工况条件,使各项技术经济指标达到先进水平,不断提高企业效益,在所有的要素中,工艺管理就是决定性因素。为提升装置长周期经济稳定运行,通过优化工艺操作,向装置优质运行要效益,煤制油空分厂利用自身自动化水平高的优势,于2019年4月开始进行隐屏操作攻关,向智能化进军。
隐屏攻关主要是通过对各装置工艺指标,如联锁投用率、自控率提升和报警等进行优化,不断消除各装置隐患,提高自动化运行水平,使空分装置长周期经济稳定运行。该厂依托“新蓝”创新工作室,成立“隐屏攻关”小组,召开报警攻关会80余次,对各套装置的报警、联锁及自控投用问题进行专项攻关,制定针对性措施,累计编写报警攻关联络单156份,优化装置报警联锁8项。装置报警次数由最初的周报警24万余次降至500次以内。今年年初,煤制油分公司提出开展“精细管理提升年”“标准化推进年”活动,作为试点单位,空分厂加快攻关进度,配合厂家完成空分装置自动变负荷测试及满负荷测试,并实现10套空分装置运行即可满足煤制油满负荷运行,节能效果显著。